名称六氟化硫
地区全国可现场检测
资质CMA
检测周期3-5工作日
价格欢迎致电
检测项目国标规定或客户*
江苏科海检验有限公司主要核心业务有氮气、氧气、气、氩气、氦气、氨气、氢气、压缩气体、电子工业用气体、**气体等气体检测、特种石油气路检测、管道气体腐蚀检测等。
六氟化硫的工业制备工艺方法及对比:
工业上六氟化硫通常是由电解产生的氟在中高温下与硫反应来制备的, 除六氟化硫外, 还生成少量的四氟化硫( 4 ) 等副产物。氟硫直接合成六氟化硫的方法可以分为氟气与固体、与熔融、与蒸气三种方式: 氟气与固体反应,由于氟硫反应是很激烈的放热反应, 其反应温度不易控制, 导致副产物增加而加重后处理负担。另外对密封的反应器来说, 向其内连续地加入固体也很困难, 故该方法不适用于工业化生产。氟气与蒸气反应, 是将加热到445 ℃ (沸点)以上, 使硫变成蒸气送入反应器与氟反应, 同样也存在着反应温度很难控制的缺陷, 其反应温度可达600 ℃以上, 必须采用的反应器材质, 这种方法也不适用于工业化生产。氟气与熔融反应, 是将反应器中的保持在85~105 ℃的熔融状态下与通入的氟气反应的。此法反应温度较易控制。
六氟化硫标准气体主要用途:
1、该装置为计量、环保、石油化工、卫生、疾控中心、煤矿等多行业检定气体分析仪、可燃气、有毒有害气体等仪器建立计量标准而提供标准装置,为开展检定、校准和测试上述仪器而配制标准气体;
2、用于考察各种气体测量仪、测报仪及气体传感器的多种性能而配制标准气体;交直流两种供电模式,体积小巧,室内野外均可使用;
3、用于能源部门六氟化硫检漏仪、纯度仪的检定及性能评价而配制标准气体;
4、用于煤矿矿井甲烷测试仪、一氧化碳和氧等测试仪的检定及性能评价而配制标准气体,对其进行校准检定;
5、用于各种气体分析方法的参比标准;
在对六氟化硫设备检修和试验时,应采取以下防护措施:
(1)工作现场应强力通风,检修人员应在上风位置;
(2)配戴好和防护手套;
(3)将排出的气体进行回收、或用导管将气体排入下水沟内,不宜直接向大气排放;
(4)工间休息前或工作结束后,脸、颈、臂和手要用肥皂和大量的水彻底洗净;
(5)如不慎接触到剂量较大的气体时,应立即洗净,更换衣服,及时去观察。
六氟化硫气体泄漏检测方法及处理措施:
1.密封垫破损导致的漏气缺陷
1.1 事件经过
某变电站220kV组合电器设备,2014年9月24日投运。2015年1月1日2号主变220kV侧高压套管气室气压降低至报警值,检修人员将气压补至额定气压后报警解除。2015年1月6日该气室压力又跌至报警值以下,检修人员判断该气室存在漏气现象。通过各种方法对漏气位置验证,确定了2号主变220kV侧B相高压套管气室D型充气接口处存在漏气现象。对漏气位置进行了仔细分析,确定了造成漏气的原因和对应的消缺方案。后对充气接口打开检查,发现阀门密封垫密封不良,密封垫有破损,更换密封垫后,漏气缺陷消失。
1.2 检测方法
检修人员利用红外成像检测仪对设备本体所连接部位进行检漏时,2号主变220kV侧B相高压套管气室D型充气接口处出现疑似漏气影像,如图(1)、(2)所示。
对疑似点进行进一步分析确认,并且采用各类验证方法相互配合的方式确定具体漏气点。再次利用传统接触式检漏仪对高压套管气室进行检漏。在对现场进行全面检漏后,2号主变220kV侧B相高压套管气室D型充气接口处同样出现了报警信号。
随后采用泡沫法对其进行验证,如图(3)。在疑似位置进行涂抹肥皂水,利用肥皂水易起泡的特点,对设备的漏气点进行判断。结果出现了起泡现象,再次验证了漏气现象。
1.3 缺陷处理
确定了漏气点位置后,首先检修人员采用管钳对此处的接口螺丝进行紧固。在紧固后对此处进行检查,仍存在报警信号,说明现场漏气现象未消除。说明不是未紧固造成的原因。其次,打开气室加气口密封处,观察密封圈的情况。现场观察到密封圈存在破损,如图(4)。更换密封圈恢复后,设备运行正常,未出现漏气现象,设备缺陷消除。因此,可以确定此次设备漏气的缺陷是于密封圈破损造成。根据密封圈的破损情况分析,密封圈可能在安装过程中受力不均匀,后期由于天气变化、运行工况不良逐渐造成密封圈老化并在运行一年后破损,出现漏气的现象。
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